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Φ4.2m×11m水泥磨主軸承燒瓦問題的處理

2007-06-22 00:00
 海螺水泥有限公司2000t/d水泥生產(chǎn)線采用1臺(tái)Φ4.2m×11m尾卸式中心傳動(dòng)磨,布置圖見圖1。
  

圖1 Φ4.2m×11m水泥磨主體布置示意圖
  1.入料中空軸;2.筒體;3.出料中空軸;4.傳動(dòng)接管;5.主電機(jī);6.主減速機(jī);7.齒輪聯(lián)軸節(jié);8.出料端主軸瓦;9.入料端主軸瓦


  該磨機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置TRIRED855減速機(jī)及其出軸齒輪聯(lián)軸節(jié)為德國(guó)FLENDER公司制造,其余部分為國(guó)內(nèi)配套。在1997年試產(chǎn)調(diào)試時(shí),磨尾主軸承巴氏合金瓦經(jīng)常發(fā)熱、燒研,投料后半年內(nèi)就發(fā)生5起燒瓦事故,嚴(yán)重制約了新線試生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

1 主軸瓦燒研及處理

  磨機(jī)主軸瓦燒研的原因很多,機(jī)械工藝等方面的因素都會(huì)對(duì)其產(chǎn)生影響,因而分析起來非常復(fù)雜,就本公司對(duì)這一問題的處理過程而言,總結(jié)起來主要包括以下幾個(gè)方面。

1.1 磨體的軸向竄動(dòng)

1.1.1 故障現(xiàn)象
  

磨尾主軸瓦燒研,跳停磨機(jī)后,熱態(tài)時(shí)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)軸瓦靠驅(qū)動(dòng)減速機(jī)側(cè)端面被中空軸軸肩磨削形成軸向深3.6mm的環(huán)狀溝槽(如圖1中Ⅰ),磨體向磨頭方向竄動(dòng),產(chǎn)生了軸向位移。在隨后磨機(jī)逐漸降溫冷卻的過程中,觀測(cè)到中空軸軸肩與被磨削的瓦側(cè)端面間隙逐漸增大,磨體在漸漸自動(dòng)復(fù)位。

1.1.2 原因分析
  

顯而易見,磨體產(chǎn)生了軸向竄動(dòng),且竄動(dòng)與磨機(jī)的冷熱狀態(tài)密切相關(guān)。這一現(xiàn)象實(shí)質(zhì)上是由于磨機(jī)在水平方向上存在附加的軸向不平衡力的作用。因而,妥善處理磨機(jī)在熱態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)中軸向力的分布與平衡問題是分析和解決磨體竄動(dòng)問題的關(guān)鍵。
  

磨機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)要產(chǎn)生很大的熱量,磨體受熱后要伸長(zhǎng),當(dāng)磨機(jī)停轉(zhuǎn)時(shí),溫度要下降,磨體縮短,對(duì)于尾卸式中心傳動(dòng)磨,還存在卸料傳動(dòng)接管的熱脹冷縮問題。因此,在設(shè)計(jì)和安裝磨機(jī)時(shí),必須全面考慮磨體及傳動(dòng)部件的熱力平衡和位移補(bǔ)償問題,否則,磨機(jī)便不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
  

1)磨體的伸縮
  Φ4.2m×11m水泥磨兩個(gè)球面瓦主軸承規(guī)格為Φ1800mm×750mm,磨尾主軸承為定位軸承,而磨頭主軸承裝置則留有一定的間隙(圖1中,a=7mm,b=28mm),以適應(yīng)磨體的熱脹冷縮。
  

2)傳動(dòng)接管的伸縮
  

傳動(dòng)接管最大伸縮量ΔL=α·L·Δt=0.000012×3000×150=5.4mm。傳動(dòng)接管的熱脹冷縮問題,從設(shè)計(jì)角度考慮則由齒輪聯(lián)軸節(jié)內(nèi)部預(yù)留足夠的軸向間隙來補(bǔ)償,運(yùn)轉(zhuǎn)中,通過聯(lián)軸節(jié)內(nèi)相嚙合齒面間的軸向滑移來實(shí)現(xiàn)。
  

齒輪聯(lián)軸節(jié)的外齒是雙鼓形齒,傳遞扭矩時(shí),齒面的接觸部分很小,壓力高,且不象齒輪傳動(dòng)那樣,輪齒都在變化接觸,而是接觸齒面不變。因此,給齒間潤(rùn)滑帶來很大困難,容易造成齒面壓潰,導(dǎo)致齒間滑移阻力的增大,從而喪失對(duì)軸向位移的補(bǔ)償作用。
  由此可見,齒輪聯(lián)軸節(jié)的潤(rùn)滑尤為重要,必須十分謹(jǐn)慎地選用合適的油品和正確的裝入量,才能保證其使用的可靠性。
  

3)軸向力
  

在磨機(jī)力系中,作用在磨體上的傳動(dòng)力、磨體的回轉(zhuǎn)阻力、壓力、重力和縱向竄動(dòng)的阻力當(dāng)中,只有縱向竄動(dòng)的阻力是軸向的,這個(gè)力只有主軸承的滑動(dòng)摩擦力Ff。
  

理論分析和工業(yè)應(yīng)用實(shí)踐表明,管磨機(jī)即使在安裝傾斜隔倉(cāng)裝置后,只要妥善處理,也不會(huì)導(dǎo)致磨體的軸向往復(fù)竄動(dòng),操作完全可靠,對(duì)于垂直安裝的隔倉(cāng)裝置,情況更應(yīng)如此〔1〕
  

由此可見,導(dǎo)致磨體產(chǎn)生往復(fù)竄動(dòng)的軸向力,其來源不在磨體本身,而在于傳動(dòng)接管的熱脹冷縮阻力FN。當(dāng)FN>Ff即齒輪聯(lián)軸節(jié)的軸向滑移阻力過大是導(dǎo)致磨體產(chǎn)生往復(fù)竄動(dòng)的根源?,F(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)結(jié)果也充分表明,該磨機(jī)的齒輪聯(lián)軸節(jié)不能補(bǔ)償軸向位移而呈現(xiàn)剛性。因此,要妥善解決這一問題,必須有效減小其齒間滑移阻力。

1.1.3 處理措施
 

 針對(duì)齒輪聯(lián)軸節(jié)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和工況,為減少齒間滑移摩擦阻力,我們著重從改善齒間潤(rùn)滑條件入手,將原使用的齒輪油Kluber Structovis BHD-MF更換為具有高粘性、強(qiáng)附著力的半流態(tài)潤(rùn)滑脂Kluber Grafloscon C-SG500,并嚴(yán)格按要求的裝入量(磨側(cè)18kg,減速機(jī)側(cè)20kg)填充。處理后,磨體軸向竄動(dòng)這一棘手問題終于得到妥善解決。

1.2 主軸瓦問題

1.2.1 故障現(xiàn)象
  

事故處理時(shí),抽瓦發(fā)現(xiàn),瓦面燒研部位是在靠驅(qū)動(dòng)減速機(jī)側(cè)瓦面邊緣的一個(gè)條帶上,在刮研瓦過程中,發(fā)現(xiàn)瓦面燒研區(qū)域內(nèi)有明顯滲冒油現(xiàn)象,經(jīng)超聲探測(cè)鑒定,該區(qū)域在840mm×300mm范圍內(nèi)存在一形狀不規(guī)則的缺陷,缺陷性質(zhì)為巴氏合金與軸瓦襯背金屬間未結(jié)合(脫胎),脫胎區(qū)域與油囊相通,且表面著色滲透顯示有大量微裂紋,缺陷評(píng)定級(jí)別大于3級(jí)(見圖2a)。
  

  圖2 主軸瓦處理前后狀況示意圖

1.2.2 故障分析
  

顯而易見,巴氏合金結(jié)合缺陷導(dǎo)致油囊中高壓油進(jìn)入金屬脫胎層,造成脫胎區(qū)域巴氏合金反向受壓變形龜裂,破壞了軸承壓力油膜的形成。因此,要解決這一問題,必須對(duì)主軸瓦進(jìn)行徹底處理。

1.2.3 處理過程
  

1)軸瓦的修復(fù)
  

由專業(yè)制造廠根據(jù)設(shè)計(jì)技術(shù)要求進(jìn)行處理,并按工藝標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,主要包括:化瓦、重新澆鑄巴氏合金、機(jī)加工及壓力檢測(cè)與探傷等工藝過程。
  

2)軸瓦的刮研
  

為使軸瓦油隙合理,油膜容易形成,對(duì)瓦面采用大弧形法刮研,將原接觸角60°減小為40°,中空軸軸頸直徑為1800mm,具體刮瓦控制參數(shù)如表1。

表1 Φ4.2m×11m水泥磨出料端主軸瓦間隙設(shè)計(jì)值與實(shí)測(cè)塞尺深度 mm
測(cè)點(diǎn)
塞尺厚度/mm
轉(zhuǎn)入側(cè) 轉(zhuǎn)出側(cè)
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
設(shè)計(jì)值 0.50 110±10 110±10
0.30 220±10 220±10
0.25 300±20 300±20
0.15 400±20 400±20
0.10 480±20 480±20
0.05 550 550
實(shí)測(cè)值 0.50 120 130 145 135 110 115 125 120 135 130 130 115
0.30 210 245 265 295 220 220 230 215 275 290 240 225
0.25 285 305 335 325 325 305 275 315 315 330 325 290
0.15 400 400 385 405 370 380 380 405 400 390 365 420
0.10 505 500 485 500 490 490 490 520 490 500 485 505


注:1.0.05mm間隙為不測(cè)值,刮瓦時(shí)控制;2.測(cè)點(diǎn)1靠筒體,測(cè)點(diǎn)6靠外測(cè)。
  為減小邊緣效應(yīng),在約40°范圍內(nèi),將瓦邊進(jìn)行倒坡,見圖2b。
  為保證潤(rùn)滑油能順利地進(jìn)入吃力區(qū)的瓦面,擴(kuò)展導(dǎo)油槽,形成弧形?;⌒螌?dǎo)油槽的深度約為,相當(dāng)于20°,弧形導(dǎo)油槽也是靠刮削而成,并保證中心線處最低,平滑緩慢地向兩側(cè)逐漸過渡。
  

在瓦與軸頸接觸大約40°范圍內(nèi),進(jìn)行接觸斑點(diǎn)檢查,即滿足3點(diǎn)/cm2的要求,因接觸角減小,所以這個(gè)要求比原60°接觸角范圍內(nèi)1~2點(diǎn)/cm2更容易達(dá)到。

1.3 出料中空軸問題
  

主軸瓦處理后,負(fù)荷試車時(shí),軸承溫度仍偏高,運(yùn)轉(zhuǎn)中觀察到,轉(zhuǎn)出的軸頸靠瓦寬兩側(cè)出現(xiàn)干白的條帶,油膜形成不均勻,局部狀況差。據(jù)此,我們對(duì)出料中空軸作了細(xì)致檢測(cè),并根據(jù)檢測(cè)結(jié)果對(duì)軸頸和出料螺旋筒問題進(jìn)行了處理。
1.3.1 軸頸的處理
  設(shè)計(jì)要求中空軸軸頸表面粗糙度值Ra為0.8μm,圓柱度為,而實(shí)測(cè)Ra>3.2μm,軸頸母線檢測(cè)均嚴(yán)重超差,直接影響軸承動(dòng)壓潤(rùn)滑油膜的形成,導(dǎo)致軸瓦發(fā)熱。因此,我們拆卸中空軸送專業(yè)制造廠進(jìn)行修磨處理,處理后檢測(cè)Ra值為1.0~

1.2μm,軸頸表面精度也相應(yīng)提高。

1.3.2 出料螺旋筒螺栓剪斷的處理
  

拆卸中空軸時(shí)發(fā)現(xiàn),出料螺旋筒與中空軸法蘭聯(lián)接的24只M16mm×35mm螺栓全部剪斷,螺旋筒在中空軸內(nèi)周向無固定,運(yùn)轉(zhuǎn)中擾動(dòng)中空軸,對(duì)軸承潤(rùn)滑油膜的形成十分不利。
 

分析認(rèn)為,要解決這一問題,必須對(duì)螺旋筒設(shè)置周向定位,但考慮到施焊對(duì)中空軸可能產(chǎn)生熱應(yīng)力,而不宜在中空軸上焊接鍵塊,優(yōu)選方案是在螺旋錐套與中空軸法蘭聯(lián)接處打騎縫銷,并恢復(fù)原有螺栓聯(lián)接,如圖3所示。
  

  圖3 出料螺旋筒結(jié)構(gòu)示意圖

2 結(jié)束語

  Φ4.2m×11m水泥磨燒瓦問題實(shí)質(zhì)上是以上綜合因素作用的結(jié)果,經(jīng)過上述各種處理后,取得了明顯效果。水泥磨正常運(yùn)轉(zhuǎn)2年多,實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)到120t/h,超過110t/h的設(shè)計(jì)能力,設(shè)備運(yùn)行參數(shù)均穩(wěn)定在允許范圍內(nèi)。磨體竄動(dòng)和軸瓦發(fā)熱燒研事故再未發(fā)生,證明了上述處理過程是成功有效的。

編輯:

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